运用统计方法分析解决曲轴加工问题的实践

作者:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 刘奎丰 文章来源:AI《汽车制造业》 发布时间:2019-10-10
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现场工艺技术人员在解决质量问题时,习惯于通过直觉判断,较少进行数据统计分析。本文以一拐颈圆度超差问题为例,结合实际运用数据统计分析的方法,介绍了问题分析和解决的过程。

我司曲轴线在线测量机发现曲轴拐颈圆度有超差的工件,比例异常。操作者通过观察拐颈直径尺寸,判断出超差工件是190A加工的。

文中提到3道工序5台设备,其中OP170A和OP170B为并行的顶尖孔精加工工序,OP190A和OP190B为并行的拐颈精磨工序,OP250为拐颈圆度在线测量工序,文中为了简化描述,将工序号前面的“OP”字样去掉。

问题点分析

首先需要确定出现问题的工序和设备,为了确定问题点,在250工序对拐颈圆度数据进行了统计,数据见表1。

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数据分析:

1)共有5件P4圆度大于3.0 mm(图1),全部为190A加工。

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2)190A的圆度(最大值5.7 mm,最小值2.8 mm,平均值3.65 mm)显著大于190B圆度(最大值1.9 mm,最小值1.1 mm,平均值1.5 mm);

3)190A圆度最小值2.8 mm,仍显著大于190B圆度最大值1.9 mm,因此认为问题发生在190A工序。

问题解决

圆度补偿是解决拐颈圆度问题最有效的方法,首先根据测量结果对190A进行了圆度补偿。补偿后测量结果见表2。

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然而,本次问题使用圆度补偿没有解决,为了避免补偿错误造成误判,后期又进行多次(>3次)圆度补偿,均未取得预期效果,排除圆度补偿错误导致圆度超差的可能性(表3)。

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后期又对190A工序采取了以下措施均未见显著效果,如更换顶尖、多次修整砂轮、调整磨削信号点。
为了检查设备是否发生异常,对机床精度(使用样轴检查磨床顶尖连线与机床导轨的平行度)和各种工艺参数(夹紧压力、冷却液压力、冷却液流量、冷却液浓度、导轨压力及主轴压力)进行了详细检查,均未见异常。

由于对190A采取了上述措施均未见任何效果,也未发现设备有异常,因此,需要再次分析问题。

二次问题点分析

根据表1中的数据,能看出圆度出现问题的工件的圆度值自P1至P4总体呈现逐渐变坏的趋势,这种趋势产生的原因可能是顶尖或者顶尖孔出现问题。顶尖已经更换,两顶尖连线与机床导轨的直线度也已经检查,基本排除顶尖因素。因此,开始进行相应工艺试验,分析顶尖孔的质量情况。

经过第3次加工试验得到数据:①170B+190A,P4圆度平均值为2.6 mm;②170A+190A,P4圆度平均值为4.55 mm;③170A+190A显著大于170B
+190A。如果样本能代表总体,说明170A有问题。

为了验证上述结论,需要增加样本量,进行第4次工艺试验。分析数据得出:①170A+190B,P4圆度平均值为2.4 mm;②170A+190A,P4圆度平均值为7.35 mm;③170B+190A,P4圆度平均值为2.4 mm;④170B+190B,P4圆度平均值为2.0 mm。从小到大排序为:170B+190B<170B+190A=170A+190B<170A+190A,如果样本能代表总体,说明170A或190A有问题,也可能都有问题。

为了验证是否是170A出现问题,进行第5次工艺试验,结果见表4。可以看出:P4圆度平均值为2.52 mm,显著小于公差值为3.5 mm,如果样本能代表总体,再次说明170A有问题。

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二次解决

根据上文提到的试验所得数据,分析认为170A有问题,于是开始着手调整170A。主要分为3个部分,更换顶尖孔铰刀、调正B轴角度及解决刀具跳动的问题,第6次相关试验数据如下:P4圆度平均值为4.75 mm,显著大于公差值3.5 mm,如果样本能代表总体,说明措施无效,排除铰刀因素。

为了反向验证上述结论(170A有问题),又用190B加工了一件更换铰刀后的170A的工件,第7次相关试验数据如下:P4圆度值为3.5 mm,显著大于190B正常状态(约2.0 mm),如果样本能代表总体,说明170A有问题,也说明更换铰刀没有显著效果。

排除铰刀因素后,对机床精度进行了检查,首先检查B轴是否调正,检查发现,样轴侧母线高度差为0.25 mm,大于公差值,进行了校正,将侧母线高度差由0.25 mm调整至0.05 mm以内,再次进行加工试验,第8次相关试验数据如下:P4圆度值为4.7 mm,显著大于公差值3.5 mm,如果样本能代表总体,说明措施无效。

在多项措施均无效的情况下,欲通过优化190A磨削参数来改善圆度,第9次相关试验数据如下:P4圆度值为4.3 mm,显著大于公差值3.5 mm,如果样本能代表总体,说明措施无效,也说明190A圆度超差不是190A磨削变形导致。

为了再次确认170A有问题的结论,将170A、170B、190A、190B分别组合进行了加工试验,第10次相关试验数据分析如下:①P4圆度平均值平均值分别为3.3 mm、2.9 mm、3.25 mm、1.65 mm;②由小到大排序为:170B+190B<170A+190B<170B+190A<170A+190A;③规律:170B<170A,190B<190A;④结论:由于190A状态不稳定,圆度补偿混乱,无法分析“190B<190A”是加工方面的还是圆度补偿方面出现问题,170B<170A,说明170A没有170B效果好。

试验数据再次指向170A有问题,于是再次对170A的机床精度进行了检查,发现刀具跳动为0.16~0.17 mm(使用300 mm样棒,测量远端),大于公差值,进行了设备维修,将刀具跳动由0.16~0.17 mm调整至0.03~0.04 mm,再次进行加工试验,第11次相关试验数据分析如下:连续加工4件,4件圆度值均在3.5 mm以内,与以前抽测数据有显著差异,如果样本能代表总体,则说明措施有效。

为了验证措施有效,再次进行加工试验,第12次相关试验数据分析如下:两次试验,连续加工8件,4拐圆度均在3.5 mm以内,与以前抽测数据有显著差异,如果样本能代表总体,则说明措施有效。

为了验证措施的有效性,进行了连续加工试验,第13次加工试验中一直没有出现圆度超差的工件,期间观察过测量结果2次(能分出190A和190B,不能分出170A和170B),每次约10件,圆度值均在3 mm以内,以上事实和数据,充分证明措施有效,也说明本次质量问题的主要原因为170A工序(190A也有些问题,但不是主要原因)。

总结

本次拐颈圆度超差同时受190A和170A影响(最终证明主要原因为170A),但由于初始统计数据显著显示“190B好而190A不好”,一度让工艺人员认为问题发生在190A,对本次问题发生处的判断造成了误导,经多次调整无效后,工艺人员才开始怀疑和困惑。为了准确判断问题的发生位置,工艺人员运用了数据统计分析的方法,并反复操作试验设备进行验证(图2),最终找到了问题发生的位置。

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如果不借助于细致具体的数据统计,仅凭“目视”,本次问题的解决将花费更多的时间与成本。

当一个问题同时与两个因素有关时,用“目视”的方法很难发现其规律和原因,数据无显著规律,或数据规律指向的不是真正的问题点,这时就需要借助更科学、更严谨、更细致的统计分析方法来进行分析,该方法能从一堆看似无明显规律的数据中找到规律,从而发现真正的问题点。

统计分析的要点:固化一切因素,变化一个因素,重复和反复。   

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