差速器十字轴成形工艺研究与应用

作者:万向钱潮股份有限公司 李红儿 叶建锋 文章来源:AI《汽车制造业》 发布时间:2021-08-20
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本文通过对差速器十字轴预锻成形模具及工艺的研究,在预成形前实现材料的流动控制,消除差速器十字轴锻件轴颈端部因材料填充不满而导致的缺肉等外观缺陷及错模问题,同时大 大提高差速器十字轴类产品的材料利用率及生产效率。

如图 1 所示 汽车差速器内的 十字轴,是传动 轴万向节的关键 零部件,用于传 递转矩和运动。 差速器十字轴的 4 个轴颈普遍较 长,这一结构的特殊性,导致了其在现有成型模具 及工艺状态下材料利用率低(经对现有生产大批量 差速器十字轴的统计,材料利用率普遍在 73%~ 80%之间),因轴颈端部充不满而引起的缺肉等外 观缺陷废品率高(据统计平均废品率约为 2.75%)。

差速器十字轴现有成形工艺及缺点 

差速器十字轴产品现有的典型成形工艺主要包 括四个工步,由镦粗、卡压及预锻等 3 个初成形工 步和最后的精锻成形工步组成。根据现有差速器十 字轴产品的废品损失情况,结合订单批量,我们选 择了 3278-W-335N-M 差速器十字轴为研究对象, 结合 DEFORM 模拟,对其现有成形工艺状态分析 如图 2 所示。 

1)下料规格 φ75 mm×130 mm,下料质4.5 kg,锻件质量 3.59 kg,其材料利用率为 79.8% ;

2)镦粗工位,在模具分模面上自由镦粗,主 要依靠工人经验控制,镦粗高度随意性大; 

3)卡压工位,卡压的厚度依靠工人经验控制; 

4)预锻工位后,预锻X 向长度 218 mmY 向长度 230 mm,两个轴向长度不一致,差异大, 相差 12 mm。 

由于以上镦粗高度尺寸与卡压厚度尺寸的波动 性,导致卡压、预锻后 4 个轴部的突出长度不一致, 最终精锻后,极易出现轴颈端部填充不满缺肉等外 观缺陷。虽然后续轴颈端面需通过车削加工,但部 分轴颈端部由于缺肉严重,仍有毛坯面遗留,导致 产品报废。为了降低差速器十字轴轴颈端部缺肉报 废率,往往会通过增加材料耗用,导致材料整体利 用率低。

同时,该系列产品在电液锤上加工,现有的成 型模具(图 3),采用传统的导销定位,由于受振 动影响出现松动,导致上下模偏移而引起产品错移 超差,据统计平均废品率达 0.85%。 

为了彻底解决差速器十字轴锻件的这些缺陷, 尽可能地降低废品率,提高材料利用率,我们在现 有成形工艺的基础上,对差速器十字轴的成形工艺及预锻模具进行了创新性设计研 究,开发出了“差速器十字轴流 动控制成形新工艺”。


新研发的差速器十字轴成形工艺 

1. 最新研发的预锻模具结构及优点 

最新研发的 3278-W-335N-M 差速器十字轴预锻成形模具结构 如图 4 所示。 3278-W-335N-M 差速器十 字轴预锻成形模具,与现有成形 模具相比,具有以下优点:

1)预锻下模,设计了镦粗 定位凸台,确保镦粗工步件形成 与预锻模具匹配的凹槽,实现了 预锻放料的精准定位。

2)预锻下模,增加了 4 对称的阻尼凸台,这种模具结构, 使差速器十字轴轴颈方向材料流 动阻力最小,易于轴颈端部成形; 同时,使锻件在形成飞边前增加 叉部的流动阻力,实现流动控制。 4 个对称的阻尼凸台,使差速器 十字轴 4 个轴端流动速率一致, 保证了预锻后差速器十字轴X 长度与Y 向长度的一致性。 

3)预锻上、下模增加了 大锁扣设计,锁扣斜度 5°,有 效锁合距离 58 mm,锁扣间隙 0.2 mm。上下模通过锁扣进行 导向,确保在锻打闭模时自动 锁进。上下模具导向合模,锻 件错移度可由原来的 0.7 mm 1.0 mm 提高到 0.4 mm 以 内, 可大幅度提高锻件精度,减少锻 件错模,消除了由于锻件错模超 差产生的质量损失。 3278-W-335N-M 差速器十字 轴预锻成形下模实物如图 5 所示。

2. 新研发的成形工艺流程

3278-W-335N-M 差速器十 字轴成形工艺主要包括三个步骤, 由镦粗及预锻等两个初成形工艺 步骤和最后的精锻成形工艺步骤 组成。结合 Deform 3d 模拟,对 3278-W-335N-M 差速器十字轴 成形工艺状态分析如图 6 所示。 

1)下料规格 φ75 mm ×124 mm,下料质量 4.3 kg锻件重量 3.59 kg,其材料利用 率为 83.5% ;

2)取消了卡压工位,消除 了人为因素引起的变差; 

3)设计开发了能实现 流动控制的预锻成形模具,经 过 工 艺 试 验, 预 锻 后 X 向 长 215.32 mmY 向长度 215.39 mmX 向和Y 向长度相 差< 0.1 mm,消除了预锻后X 向及Y 向长度差异大的情况,确 保精锻后差速器十字轴四个轴颈 长度的一致性,提高了材料利用 率,同时,提高了产品精度,减 小了锻件错模,消除了因错模导 致的报废。


结论 

通过对 3278-W-335N-M 速器十字轴预成形模具的设计开 发及成形工艺研究,使每个差 速器十字轴的下料质量节省了 200 g,材料利用率由原来 79.8提高到了 83.5%。差速器十字轴 成形工艺由原来的四工步减少到 三工艺步骤,生产效率提高了约 20%。消除了轴颈端部因缺肉严 重导致的产品报废,减小了产品 错模,废品率降低了约 50%。 

此差速器十字轴成形工艺及 预成形模具的设计技术,已全面 推广应用到所有差速器十字轴产 品上,现正在逐步向三叉轴产品 推广,产品质量提升明显,经济 效益显著。

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